页岩气井也要休养生息
责任编辑:becryo    浏览:261次    时间: 2017-10-09 20:14:42      

摘要:涪陵页岩气田开发4年多,不少气井出现井口压力下降、产量逐渐减少、气井携液能力变差、井筒积液增多等现象。江汉油田涪陵页岩气公司积极探索气井间歇开采生产方式,先后对70口不同类型的气井实施间开生产,累计增产0.77亿立方米

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   “太棒了!焦页6-3HF井首次实施间开生产,日产量由关井前的3万立方米提高到现在的6万立方米。”江汉油田涪陵页岩气公司采气中心技术人员葛兰说。

   页岩气开发属衰竭式开发,开发4年多,不少气井出现井口压力下降、产量逐渐减少、气井携液能力变差、井筒积液增多等现象,严重影响气井正常生产。

   江汉油田涪陵页岩气公司积极探索气井间歇开采生产方式,截至9月底,先后对70口不同类型的气井实施间开生产,累计增产0.77亿立方米。

   利用地层补充能量

  焦页1HF井是页岩气开发功勋井,也是焦石坝区块井龄最长的井,于2012年底投入生产,2016年6月结束稳产期,日产量从一直保持的6万立方米降至3万立方米。去年9月,公司首次对焦页1HF井实施放喷排液,将井底积液带出,到今年8月,累计放喷8次,放喷1.6万立方米。

   “有没有更科学的方法,既减少放喷浪费,又有效带出井筒积液、恢复气井生产呢?”技术人员思考,油藏可以通过注水来补充能量,气藏如何补充能量呢?

   他们翻阅大量资料后决定利用地层本身能量,让气井间歇生产。“井老了,也需要歇口气儿,关它几天,让它休养生息。”葛兰形象地比喻。

   技术人员跟踪分析气井压力、产量、水量变化规律及相互关系,按照“短关使压力恢复,提升携液能力”的思路,于4月14日对焦页1HF井实施关井,通过分析井口压力恢复情况择机开井。目前,焦页1HF井已生产6个间开周期,周期内累计产气565万立方米。

   “间歇开采好处可太多了,既减少了页岩气放空浪费,又有效避免放喷排液导致的井底出砂,不会伤害储层,也不会损坏井口设备。”葛兰说。

   建数据库分类管理

   技术人员收集气井资料,深入分析气井需间开的原因,按照气井生产特征、地质条件,将间歇生产的气井分为三种类型。

   第一类是自然递减间开井,即气井生产时间长、累计产量高,井口压力逐年下降,接近或与输气压力持平,导致页岩气不能顺利采出,比如焦页1HF井。

   第二类是储层影响间开井,即气井靠近焦石坝东西构造断裂带或靠近上部储层,受储层因素影响,气井产能较低,开采一段时间后因产量低、井底积液多而被迫关井。

   第三类是高产水间开井,因井底积液严重,采气时气井要将大部分能量用于携液,导致井口压力下降速度较快,与输气压力持平,页岩气不能顺利逸出。

   分析准原因,技术人员建立间歇生产井数据库,对每口气井进行动态分析,掌握气井产量、井口压力、井筒积液等变化情况,根据每口井的水气比再细分,实施分类管理。

   目前,气田自然递减间开井达23口,储层影响间开井达15口,高产水间开井达32口。

   一井一策科学间开

   焦页10-2HF井因能量衰竭、产量递减,于去年5月14日被迫关井。到今年9月底,该井已生产6个间开周期,累计产气1168万立方米。

   “关井时间并非越长越好,得辩证看待这个问题。”葛兰说,“气井刚关时,井口压力上升快;关了一段时间后,井口压力上升慢。我们根据这一特征,严密监控气井井口压力,到压力恢复相对稳定、足以携液生产时,尽快开井,提高气井贡献率。”

   技术人员对间开井实行一井一策差异化管理。他们建立井筒状态模型,分析井筒积液情况,认真开展开关井制度分析,确定开关井时所需生产压差、携液启动压力等,修正临界携液流量模型,加强理论计算,分析气井携液流量数据,确定开井携液流量,保证每口气井开停之间有效益。

   焦页10-4HF井最初关井周期为25天以上,技术人员根据气井的积液状态、压力恢复、携液流量、生产压差等情况,将关井时间改为7天,不但实现稳定生产,而且提高了采气贡献率。

   针对水气比较高的气井,技术人员选择在产量递减到临界携液流量前提前关井。“井关晚了会造成井筒水淹,严重时会导致气井‘淹死’,无法正常开井,那就得不偿失了。”葛兰说。

   经过全方位分析,技术人员实施“短关长开、避免水淹”的间开办法,有效提高开井时率及气井阶段平均日产气量。目前,间开气井平均关井时间由20天降至7天左右,平均单井日增气1.5万立方米。


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