利用带冷热风及煤气单预热提高烧结点火温度
责任编辑:chineselng    浏览:1862次    时间: 2008-04-05 19:12:13      

免职声明:本网站为公益性网站,部分信息来自网络,如果涉及贵网站的知识产权,请及时反馈,我们承诺第一时间删除!

This website is a public welfare website, part of the information from the Internet, if it involves the intellectual property rights of your website, please timely feedback, we promise to delete the first time.

电话Tel: 19550540085: QQ号: 929496072 or 邮箱Email: Lng@vip.qq.com

摘要:利用带冷热风及煤气单预热提高烧结点火温度柳建峰李丘生(山东球墨铸铁管有限公司,山东济南250101)摘要:通过安装抽风管道,使用新型高温风机抽取热风并除尘,作为助燃空气进入点火器助燃,使助燃空气温度由20℃提高到210℃;同时改造预热炉,将两个换..

分享到:
    利用带冷热风及煤气单预热提高烧结点火温度
                                    柳建峰  李丘生
                (山东球墨铸铁管有限公司,山东 济南 250101)
    摘要:通过安装抽风管道,使用新型高温风机抽取热风并除尘,作为助燃空气进入点火器助燃,使助燃空气温度由 20℃提高到 210℃;同时改造预热炉,将两个换热器串联,变为双换热器的煤气预热炉,只预热高炉煤气,煤气温度由 25℃提高到 80℃。由此,烧结点火温度由 920~960℃提高到 1000~1080℃。
    关键词:烧结机;点火温度;带冷热风;单预热
    中图分类号:TF046.4        文献标识码:B  文章编号:1004-4620( 2007)01-0072-01
    1 前 言
   点火温度是烧结生产的最重要因素,是保证烧结矿获得优质技术指标的关键所在,也是保证烧结矿产量的基本条件。由于燃料种类的不同,直接影响到点火温度的高低。山东球墨铸铁管有限公司( 简称铸管公司)52m 烧结机点火燃料为纯高炉煤气,然而因采 2用湿法水幕除尘,净煤气含水量较大,实测热值仅为3150kJ/m ,造成烧结机点火温度仅为 900~920℃,严3重影响烧结生产。为提高烧结点火温度,铸管公司通过技改试验并借鉴其他单位的成功经验,从两个方面对点火系统进行了改造。一是利用带冷热风助燃技术提高助燃空气温度;二是对点火预热炉进行高炉煤气单预热的改造,提高高炉煤气温度。这样,在助燃空气与煤气均有较好预热的条件下点火燃烧,点火温度明显提高,保证了烧结矿的产量和质量。
    2 利用带冷热风提高助燃空气温度
    2.1 带冷热风助燃技术的应用
    在带冷前几个风罩选择一个合适的位置安装抽风管道,使用新型高温风机抽取热风,热风在经过两级多管旋风除尘器后,变为温度较高含尘量低的助燃空气,这些助燃空气大部分进入点火器助燃,一小部分进入预热炉燃烧室助燃。在设计改造时,从整个工艺系统考虑设计方案,在尽可能利用带冷余热资源的同时,兼顾系统中产生的除尘灰排放实现闭路循环。主要工艺流程见图1。
                      
    在改造中,采取了以下几个主要措施:
    (1)根据点火要求的风量、风压,并结合热风温度,选用不锈钢材质高温风机。风机与电机采用整体联结方式,方便安装与更换。风机转速较高,风机与电机底座设有减震器,有利于风机的稳定运行。
    (2)设计制作了用于带冷热风除尘的高效除尘系统。考虑到系统除尘效果、除尘器使用寿命、保温等性能,选用两级旋风除尘器作为系统除尘元件,外
侧进行保温处理。除尘器采用两级串联方式,保证在足够的温度条件下,将热风含尘量降低到烧嘴允许的范围内。
   (3)对带冷处抽风罩进行改造,在合适的位置进行抽风管道的对接,这样在保证集气的条件下使风罩下方负压分配合理,尽量减少冷风吸入,以免降低风温,影响热风助燃效果。
    (4)对热风管道整体进行保温处理,尽量减少系统热量损失,以保证点火效果。
    (5)在管道中部合适位置增加膨胀节,调节管道因温度变化的合理伸缩量,保证系统安全运行。
    (6)在管道多个节点增加硬密封电动蝶阀,及时控制使用风量,以满足生产要求。
    2.2 主要设备选型
    对热风风机的选型要根据点火燃料燃烧的空气量来确定[1]。经过计算,铸管公司 52m 烧结机点火用2风量为 8417.21~11221.45m /h。考虑到热风温度变3化波动产生的不确定因素,选择风机型号为:W 9-28No7.1D 右 90°,风量 12293m /h,风压 12278Pa,配用3电机为 Y280S-2P-55kW 。多管旋风除尘器的选择要根据热风含尘量决定。带冷风罩内热风含尘浓度因是否靠近落料点、距除带冷除尘管道接口远近的不同而不同。因此选取第二个风罩处抽取热风,含尘浓度约为 18g/m 。根据3含尘浓度选择了两台 XLG/A-16 型多管旋风除尘器,串联使用,二级除尘后出口热风含尘浓度小于140m g/m ,满足烧结点火使用要求。
    3 预热炉的煤气单预热改造
     铸管公司52m 烧结机原有空、煤气双预热炉,2由于产品质量、材质以及生产操作等原因,预热炉投用后,炉膛多次坍塌,空、煤气换热器相继烧坏,预热炉一直停用。为了重新利用预热炉,铸管公司首先对预热炉进行恢复性修理,修整了炉膛并更换了烧损的换热器。为了提高预热效果,又对预热炉进行了改造,改造后简图见图 2。将预热炉两个换热器串联,只预热高炉煤气,变为双换热器的煤气预热炉。这样高炉煤气先后进入两个换热器,经过二次换热,换热效果明显。同时预热炉燃烧的助燃空气使用带冷热风,这样可以在燃烧温度不变的条件下,节约煤气的消耗量,降低成本。
                      
    4 结 语
   铸管公司 52m 烧结机利用带冷热风进行助燃,2使助燃空气温度由 20℃提高到 210℃,而预热炉经过高炉煤气单预热的改造后,高炉煤气由 25℃提高到 80℃。这样带冷热风与预热后的煤气进行烧结点火,点火温度由 920~960℃提高到 1000~1080℃。点火温度的提高,不仅使铸管公司烧结矿产量增加,而且带来了烧结矿表面强度、转鼓、垂直烧结速度等烧结指标的大幅提高。在提高烧结矿产量与品质的同时,由于利用了烧结矿的余热资源,降低了烧结生产能耗。
    参考文献:
    [1] 张惠宁,等.烧结设计手册[M ].北京:冶金工业出版社,1990.96-
】【打印繁体】【投稿】 【收藏】 【推荐】 【举报】 【评论】 【关闭】【返回顶部