沧州炼化:小改造智解除油难题
责任编辑:zoko    浏览:717次    时间: 2014-04-18 11:09:18      

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摘要:“现在再也不用去现场手动脱油了。”“室内随时监控油层的高度,利于操作。”曾经,沧州炼化硫黄车间原料水大罐除油工作难题重重,伴随着一项小改造的成功实施,难题迎刃而解,职工纷纷称赞。  除油难,难在除油方式上,该大罐以往采用老式的罐壁开孔除油方式,由..

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“现在再也不用去现场手动脱油了。”“室内随时监控油层的高度,利于操作。”曾经,沧州炼化硫黄车间原料水大罐除油工作难题重重,伴随着一项小改造的成功实施,难题迎刃而解,职工纷纷称赞。

  除油难,难在除油方式上,该大罐以往采用老式的罐壁开孔除油方式,由于此方法不能保证在任何液位都能及时除油,在大罐积攒液位的过程中,罐内轻污油连续挥发,存在油品损失大、酸气易带烃的不利状况。且因无法及时监测上游装置送来污水中的污油夹带量,一旦污油来量激增,则会导致短时间内污油回炼量大幅增加。要想保持生产平稳,不管是在寒冷的冬天还是雨季,职工都需时时查看现场大罐界位计,脱油不管用时多久都得一刻不离在现场盯守。

  “考虑到油品损失和职工劳动强度的因素,我们想到能否通过自行改造,实现除油自动化。”车间主任范文豪决心改变这种有弊端的除油方式。

  去年,他带领车间技术员针对此问题进行了积极攻关,他们根据油品的性质,在油水界面上做起了文章。经过反复的摸索和验证,一个由他们自行设计的自动除油设施加工成型,并在生产中测试成功。

  小改造利用浮筒的浮力,通过调节,使一个除油盘和大罐内污水表面处在同一个平面上。当污水表面有油或较轻介质时,则通过除油盘金属软管自动流到罐外容器中,从而达到自动分离容器内不同介质的目的。

  此设施在生产中投用后,真正实现了自动连续除油和大罐油层的实时监测,职工劳动强度减轻的同时,年减少轻油损失折合效益62.23万元,且大大减少了轻烃气体直排大气的量,社会和环境效益巨大。


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