荆门石化聚丙烯装置精细化操作节电成效显著
责任编辑:zoko    浏览:769次    时间: 2014-04-25 10:21:58      

免职声明:本网站为公益性网站,部分信息来自网络,如果涉及贵网站的知识产权,请及时反馈,我们承诺第一时间删除!

This website is a public welfare website, part of the information from the Internet, if it involves the intellectual property rights of your website, please timely feedback, we promise to delete the first time.

电话Tel: 19550540085: QQ号: 929496072 or 邮箱Email: Lng@vip.qq.com

摘要:“已经平稳运行一个月啦!”荆门石化聚丙烯装置主操王雪梅一边查看着DCS上的趋势图一边说着。一旁,运行师张庆生的脸上终于露出了的笑容,一个月来他们对制氢操作的改进,取得了圆满成功。  氢气对聚丙烯生产起着关键的作用,为满足生产对高纯度氢气要求,荆门石化..

分享到:

“已经平稳运行一个月啦!”荆门石化聚丙烯装置主操王雪梅一边查看着DCS上的趋势图一边说着。一旁,运行师张庆生的脸上终于露出了的笑容,一个月来他们对制氢操作的改进,取得了圆满成功。

  氢气对聚丙烯生产起着关键的作用,为满足生产对高纯度氢气要求,荆门石化聚丙烯装置配有二座用110伏直流电电解水的制氢站。在为装置提供足量氢气的同时,它们也是能耗大户,每小时用电在250度左右,同时还需大量的脱盐水来冷却。

  怎样既能满足生产要求又能降低能耗呢?生产厂家给出的参数到底能不能改?张庆生和他的团队一直在琢磨着。在经过反复论证后,他们首先将厂家设定的氢气压力从1.5兆帕慢慢下调直至调到1.42兆帕,通过趋势图找到电流和压力的变化规律,改进氢气加压和减压的操作流程,在标出的电流和压力关联操作要点上找规律,最终提出了二座制氢站根据负荷轮流切换,并修订了单台运行的详细操作细则。通过无数遍地摸索改进,他们成功的将单台运行电流从2300安培降到了900安培左右。为防止制氢站操作改变后可能意外停车对生产造成不利影响,张庆生和外操们经常在现场一站就是几个小时,边观察边用对讲机和内操密切联系调整。他们的操作方案通过连续的运行观察没发生联锁停车现象,生产运行非常平稳,并且经受住了高熔融大负荷生产的检验,得到了车间的肯定。

  改进后制氢站运行时每小时可节约电耗在100千瓦左右,年节约电费在100万元左右,同时通过流程改进有效地降低了脱盐水的用量,经济效益非常明显。


】【打印繁体】【投稿】 【收藏】 【推荐】 【举报】 【评论】 【关闭】【返回顶部