金陵石化:“踏石留印” 从严治污
责任编辑:zoko    浏览:927次    时间: 2014-06-11 10:56:24      

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摘要:多年来,金陵石化始终坚持绿色低碳发展的理念,履行社会责任,持续不断进行环保治理,踏石留印,精细管理,从严治污,在建设资源节约型、环境友好型企业的征程上做了大量工作。  公司先后被授予全国绿化模范单位、江苏省及南京市节能减排先进单位、江苏省节水型企..

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多年来,金陵石化始终坚持绿色低碳发展的理念,履行社会责任,持续不断进行环保治理,踏石留印,精细管理,从严治污,在建设资源节约型、环境友好型企业的征程上做了大量工作。

  公司先后被授予全国绿化模范单位、江苏省及南京市节能减排先进单位、江苏省节水型企业等称号。连续6年获中国石化集团环保先进单位,成为江苏省VOC(挥发有机物)治理典型示范企业。

  产能升级 脱硫治气

  2011年6月1日,燃烧了整整30年的烷基苯厂生产装置火炬系统熄灭。从此,金陵石化的“长明灯”彻底熄灭。

  “火炬”常常被称为石化企业的“标志”。因其对环境的影响和造成资源的浪费,它一直是石化企业“头痛”的问题。2009年金陵石化投资5200多万元新建第一座2万立方米干式气柜,以后又陆续兴建2万立方米的新气柜、高压螺杆机8台、1.2万立方米/小时轻烃吸收装置。同时,实施工艺优化,将各个装置的不凝气、气体分液罐的切液、闪蒸罐的闪蒸气及粗汽油罐顶的油气,全部送至邻近的生产装置加工回炼。通过这些举措,逐步将火炬气全部“吃掉”,至今完全消灭了“天灯”。

  “十一五”以来,金陵石化累计投资20多亿元,实施了150多项环保治理和节能改造项目。先后关停了30万吨合成氨和52万吨尿素、烷基化、燃油锅炉等落后装置20余套。

  2012年,金陵石化顺利完成了1800万吨油品质量升级改造项目,装置均采用当今世界最先进、最成熟的工艺技术和设备。目前,公司已成为全国最大的清洁油品生产基地之一,每年可以向南京和江苏市场供应300万吨苏V汽油,60万吨国V车用柴油。每年可减少汽车向大气排放SO2 1.59万吨、VOC 20.37万吨,助力了江苏的 “蓝天工程”。

  金陵石化成立不久,1983年设计年产量700吨硫黄回收装置投产,其后逐步扩容改造,2000年引进意大利KTI公司技术的4万吨/年硫黄回收处理装置建成投产,硫黄回收水平显著提高。

  “十一五”期间,公司投入3.65亿元,先后建成了10万吨/年硫黄回收装置、热电装置烟气脱硫系统、蜡油罐区与污油罐区呼吸气回收系统、铁路密闭装车油气回收系、酸性水罐区呼吸废气综合治理、产品装船油气回收系统等一批环保综合利用设施。密闭装船油气回收系统投用后,油气回收率超过95%,排放浓度小于10毫克/立方米,达到国际先进水平。“十二五”以来,公司已投资和批准投资达6亿元,重点抓好热电烟气脱硫脱硝、催化再生烟气脱硫、环境风险防范治理。同时,在油品质量升级改造中又投资4亿多元,再新建一套10万吨/年硫黄回收装置,将生产脱出的硫全部回收。

  如今,这些装置运行良好,初步统计,每年回收硫磺约20万吨、火炬气6万吨左右,经济和环境效益明显。

  “油不落地、气不上天”

  多年来,金陵石化持续开展“无泄漏管理”,建立奖罚机制,激励全员参与查漏堵漏。

  他们将200多万个设备的密封点,绘制成图形并录入“无泄漏管理系统”,把所有密封点全部分解到人,专人维护,建立基础档案。并实现查堵漏全部过程网上闭环管理,通过漏点查堵的数量及准确率作为月底奖励的依据,调动全员查漏的积极性。公司还购置多台先进无形气体查漏仪器,成立专门泄漏检测小组,对所有装置进行“扫描”,让许无形漏点“现形”。2013年,共查出漏点9600多个,并及时堵漏,防止污染环境。

  同时,金陵石化制定了装置各排放口铅封管理规定,安装铅封4000多只,切断污染物的非正常排放渠道。对含油污水井实施密闭管理,共密闭装置及系统污水井1242个。全部排污口实现在线监测,并与南京环保局联网,24小时监控,外排污水合格率一直保持100%。

  在装置检修、开停工处理时,严格落实“气不上天、油不落地”的要求,他们完善工艺,专门制定密闭吹扫和排污方案,优化开停工步骤,安排环保装置后停先开,杜绝尾气不合格排放。

  公司严格实施雨污、清污、污污分治,实现污水的分级回用。加强凝液的回收管理,每天对回用量进行监督,珍惜“每一滴”水资源。实现了炼油板块四套循环水和稳高压补水全部污水回用。严格控制循环水进出口温差,强化考核,减少水耗。

  目前,每天污水回用量10000余吨、凝液7000吨左右。与2005年相比,加工吨原油耗水从0.97吨降到0.36吨。

  今年,金陵石化正进行污水双模深度处理回用项目建设,预计年底投用,届时,其节水减排工作将取得新突破。

  “碧水蓝天” 扎实推进

  2013年11月22日,金陵石化首套热电脱硝系统投入运行。目前,运行结果显示,装置氮氧化物排放浓度维持在90毫克/立方米左右,脱硝效率达90%,完全达到国家标准。

  “十一五”以来,金陵石化投入近10亿元,完成了数十项环保项目,后续再投入6.8亿元,实施“碧水蓝天”项目,继续完善水体、气体以及固体污染的治理,列入中国石化“碧水蓝天”工程的项目达35项。公司成立了“碧水蓝天”工作领导小组,落实责任,倒排计划,有序推进,确保按时间接点严格完成。今年将有19项“碧水蓝天”项目陆续投用,其余的16个项目将于明年完工,完成后将进一步改善区域环境,推动公司“绿色低碳”发展上新台阶。

  目前,炼油一部ⅠⅡ加氢装置地下污水系统全部移至地上,污水通过管输完全闭密送至污水场处理回用,彻底避免了地下污水渗漏、污水井可能漫溢、气味挥发等现象出现。之后,将逐步取消各装置地下污水输送方式,填井拆线,一劳永逸。

  2013年与2010年相比,在原油加工量增加27.1%的基础上,工业废水、COD、SO2和氨氮排放量分别下降12%、19.4%、33.3%和41.2%;EII(炼油能源密度指数)为 62.77%,达到世界领先水平。

  环境保护,任重而道远。金陵石化将勇担任责,不断前行。


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