华北研究院:为油气田高效开发“导航定位”
责任编辑:zoko    浏览:828次    时间: 2014-06-11 10:56:47      

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摘要:“截至4月底,今年大牛地气田120口开发井全部署完成,较去年提前了两个月时间,部署的效率明显提升,已完钻的水平井的显示砂岩钻遇率提高到近50%,产能建设基本达到预期效果。”华北分公司勘探开发研究院副院长高青松说。  作为局、分公司勘探开发“参谋部”的研究..

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“截至4月底,今年大牛地气田120口开发井全部署完成,较去年提前了两个月时间,部署的效率明显提升,已完钻的水平井的显示砂岩钻遇率提高到近50%,产能建设基本达到预期效果。”华北分公司勘探开发研究院副院长高青松说。

  作为局、分公司勘探开发“参谋部”的研究院,践行从严管理年活动,进一步优化部署和地质设计,优选投产方式和压裂选层,做好各种方式的补充地层能量试验,为油田低效井治理提供服务。从源头谨慎投资,力争让老井稳产见效,让新井获得有效、高效。

  优化部署,确保每口井“百打百中”

  鄂尔多斯油气田属于岩性油气藏,油气藏展布非均质性强,在高产气井周围重新部署新井,就不一定获得高产。“井是油气资源和原始资料的出口,我们依据开发地质、三维地震、邻井产能成果‘三统一’多因素考虑部署井位,降低风险、提高成功率,从源头上把好井的质量,是提高效益的根本;尤其现在是水平井,落空一口,会造成更大损失,我们会更加谨慎。”高青松说。

  为提高水平井成功率,评价井在钻至目的层前要设计导眼段,它可帮助地质人员更加准确的摸清油气层的情况,便于更有把握的将水平段沿目的层钻进,但是这样会增加投资,研究院在部署带导眼井时非常谨慎,有把握掌握地层的情况下,尽量减少带导眼水平井。

  每口井部署,研究院、气开处及分公司主管领导都要层层把关。今年部署的水平井砂岩的钻遇率有很多达到了100%,显示砂岩钻遇率最高达到了71%。

  近年来,大牛地气田不断增多水平井井组部署的比例,根据有利的气层展布部署两井组、三井组、四井组。2012年井组占水平井的比例44%,2013年为47%,今年达到50%,水平井井组可以减少用地,提高钻井、压裂施工速度,以及后期开发节省油气管线的重复铺设等,2013年,全年通过运用水平井井组,节约土地651亩,节约投资5642.6万元。

  同时,为进一步挖潜节约土地,研究院利用老井场重新部署新井,提高了井位的有效率。

  为确保水平井的成功率,在部署的水平井考虑到兼顾层位,近期部署的水平井DP102S井,目的层是山西组,兼顾下古生界气层,结果在下古气层获得了较好的显示。

  动态设计,成本与效益最佳结合

  “水平井的水平段施工风险大、成本高,我们根据气层展布情况,适时动态调整水平段长度,大牛地气田开发井的水平段长度一般设计为1000~1200米,改变往年盲目追求长水平段的做法,实现了既不增加成本,又获得较高的经济效益。”高青松说。

  在鄂南红河油田所施工的水平井,水平段长度有原来的1000米,优化为700米,泾河油田的水平段优化为400~500米,其中泾河油田部署的JH17P13井,水平段500米,仍获得了初期日产17吨的良好成果,与临井设计的800米水平段获得了同样的产气效果,节省了钻井费用。

  水平井的设计是分阶段的动态设计,根据实钻情况适时进行调整,水平段延气层中间穿越,降低施工风险,当钻遇泥岩、煤层等非气层时,我们根据地质、物探反演不断修正设计。当水平段的显示段达到方案的设计产能时,决定提前完钻,减少钻进长度。

  在压裂过程中,从三维剖面上,兼顾水平段上下几个气层,如果某段上下都有其他气层,就加大压裂规模,如果某段较薄,就相应减少压裂规模。并在压裂段数上进行优化,减少一段压裂,就减少了90万元左右的费用。

  在鄂南油区通过改变投产方式,原来下预制管柱方式不利于后期的挖潜改造,要实施钻扫滑套就要花费几百万费用,今年改变为下套管完井方式,由于水平段减少,压裂段数也相应减少,全井可减少300万元费用。

  同时,还采取自然投产与压裂相结合,能自然投产的自然投产,今天在泾河油田有5口井采取自然投产,进一步降低了压裂成本。

  加大试验,盘活存量做活增量

  鄂南红河油田典型的低渗特性,近两年完成的油井400多口,但产量递减高达30%,新部署的油井所增加的产量,填补不了递减的产量,为挽救近部分低效、无效油井,今年来,华北分公司加大了注水、注气补充地层能量的试验,以实现减缓递减和稳产的目的。

  研究院通过深化地质研究,为各类试验提供依据。针对不同气藏、不同井距、不同的完井方式,采取了“直注直采”、“直注平采”等多种形式的试验。

  “通过代表性的区块、气藏的进行注水试验,探索出最有效的开发方式,便于在其他类型的区块、层位进行推广利用。”研究院总工尹超说。

  截至目前,在渭北油田开展的“直注直采”,已经获得了预期的效果。

  针对今年在新区块部署的井,采取先在小区块进行试验,获得成功后再推广,最近在WB6—5井区部署的一个试验井组,采取9口油井、4口注水井进行试验,一旦试验成功,再进行滚动推广这种方案,降低开发风险。

  为确保试验的准确性,研究院加大室内的试验力度,通过在试验室模拟渗透机理和驱油机理试验,指导现场试验,避免出现失误。

  同时,研究院通过地层储量分析及油井递减规律研究,为采油厂提供油气产量潜力较大的油井,便于采油厂有针对性的对某些井采取措施作业。


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